工作总结
[优质]管理年度工作总结。
年初定指标的时候,我就觉得99%的工艺标准执行率悬。果然,全年平均98.2%,差0.8个百分点。差在哪?第二季度有一次,夜班焊工图省事,把保护气流量从15L/min调到了12L/min,干了四十多件才发现,全部返工。那批活直接拉低了0.3个百分点。客户验收一次性通过率91.5%,比去年高了6个点,这个成绩我认,但心里清楚,里面至少有三分之一是靠返修后二次提交才过的。设备故障率3.7%,降了1.2%,可第四季度两台核心设备连续趴窝,让人深感无奈——一台空压机,一台热处理炉,加起来损失十八万,全是我签字确认过的。
先说那台数控折弯机的事。10月中旬,Y2轴伺服驱动器报警E-410,手册说是编码器反馈异常。厂家维修报价两万八,周期两周。我算了算,停机一天就损失四万多产值,等不起。带着两个组员拆了驱动器,用示波器测编码器信号,发现A通道波形畸变。顺着线缆摸到电机端插头,扒开热缩管,一根屏蔽线虚焊,焊点氧化发黑。重新焊好,灌胶密封,装回去测试,波形正常了。前后四个小时,成本不到二十块钱。事后我把这个故障的排查流程写成了六步操作卡,配了波形图和测量点位置,贴在维修间墙上。后来有一次同样的报警出现在另一台设备上,维修工照着操作卡二十分钟就搞定了。这比省下两万八更值。
冲压工序的优化是今年最得意的一件事。某型号外壳体,原来三道工序、两套模具,节拍35秒一件。我一直觉得有压缩空间,但前两次试改都被质检打了回来——毛刺超标。第三季度我蹲了一周冲压机,拿游标卡尺量每一件产品的毛刺位置和高度,画了张分布图。数据出来才看清楚,85%的毛刺集中在两个R角过渡区。不是模具精度问题,是坯料形状导致材料流动受阻。我试着把矩形坯料的两个角切掉15毫米圆弧,就改这一个地方,毛刺合格率从89%跳到97.6%。三道工序合并成两道,节拍降到22秒。模具寿命反而从六万次提高到了八万多次,因为受力均匀了。质检主管开始不信,看了三批抽检数据后才签字放行。
设备维护这块,今年栽了大跟头。空压机油滤更换周期,我凭经验从1500小时延到了1700小时,结果转子磨损,维修花了六万。更窝火的是热处理炉,热电偶校验记录显示超期45天没人处理,我竟然没发现。直到一批42件产品过热过烧,损失十二万,才追责。那段时间压力很大,车间主任在会上没点名,但话不好听。我后来想了个笨办法:在设备管理系统之外,加一个纸质台账,每周五下午四点,谁负责谁签字确认校验和保养状态。不签字,周报发不出去。从11月到现在,再没有超期未校的情况。这办法笨,但管用。
验收流程也动了刀子。以前质检员发现问题,口头通知操作工改完就算完事。今年7月,同一个尺寸超差问题反复出现三次才彻底解决,原因是前两次只改了产品没改参数。我定了个规矩:整改单上必须填五样东西——什么设备、什么参数、什么批次材料、谁操作的、上一次校准是什么时候。缺一个不签字。工人嫌麻烦,有个老师傅当面说“你这是折腾人”。我没争,拿数据说话:执行三个月后,同类问题复发率下降了54%。那个老师傅后来也不吭声了。 36gh.Com
说说今年没干好的。新员工实操考核通过率82%,离90%的目标差一截。我翻了培训记录,发现理论讲太多,动手练太少。有个新员工考试时连扭矩扳手的预设值都不会调,问才知道,培训时只让他看了一遍示范,没亲手拧过。明年计划把培训课时倒过来,理论40%,实操60%,而且实操必须用废料件做完整流程,不许只练单项动作。还有一次,8月份现场图纸和存档图纸不一致,导致三批次产品用了旧标准。虽然没报废,但整改花了两天时间来回确认。这件事暴露了版本控制的漏洞,我到现在也没想好怎么彻底解决——光靠人工核对不现实,上系统又没预算。
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安全方面今年没出大事,但有一次差点。7月份热处理炉开门时,炉内压力没泄完,操作工一拉门,热浪喷出来,把防护面罩烤变形了。人没事,但脸烫红了一片。事后我查了操作记录,泄压时间只有规定的一半。罚了款,改了规程,在控制屏上加了强制等待计时器,不到时间开不了门。这玩意儿花了两千块,我觉得值。
明年的事已经想好了。第一,把今年折弯机故障排查和冲压优化的案例做成标准作业流程,推广到其他三个类似工序。第二,预测性维护要落地,目前两台关键设备上装了振动和温度传感器,正在收集基线数据,目标是提前两周发现异常趋势。第三,表面处理工序的色差问题,已经有了调试方向——换一种抛光轮粒度,先试一百件看看数据。至于那台热处理炉的控温曲线,我打算重新标定一遍。别的再说,先把这几件事干扎实。
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